鋁業(yè)分公司陽(yáng)極組裝車間中頻爐素有“電老虎”之稱。一直以來(lái),為確保中頻爐壽命,中頻爐在停產(chǎn)時(shí)間段,行業(yè)內(nèi)普遍采用傳統(tǒng)保溫方式進(jìn)行保溫,即在中頻爐內(nèi)預(yù)留一部分鐵水并通電進(jìn)行保溫,并派專人進(jìn)行跟蹤維護(hù),即浪費(fèi)了大量的電能與人力,也存在漏爐安全風(fēng)險(xiǎn)。
為解決停產(chǎn)期間中頻爐保溫耗能的問題,去年下半年,車間成立了技術(shù)攻關(guān)小組,開始探索中頻爐冷熔啟動(dòng)工藝技術(shù)核心—中頻爐冷熔啟動(dòng)升溫曲線。期間,攻關(guān)小組查閱大量資料,結(jié)合我公司中頻爐各個(gè)耗能環(huán)節(jié)的特點(diǎn),初步制定出了中頻爐冷溶升溫曲線及啟動(dòng)各個(gè)階段額定功率配置。
為使冷熔啟動(dòng)達(dá)到最佳效果,且使中頻爐壽命不受影響,攻關(guān)小組通過3個(gè)月多次的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤試驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析及反復(fù)論證,開展了中頻爐冷熔啟動(dòng)各個(gè)階段最佳升溫梯度與升溫時(shí)間優(yōu)化、如何有效控制中頻爐冷熔啟動(dòng)各個(gè)階段溫度變化與功率變化關(guān)系、爐壽命與升溫曲線的試驗(yàn)對(duì)比等方面的探索,同時(shí),建立了公司中頻爐冷熔啟動(dòng)員工操作規(guī)范管理辦法等,最終形成了中頻爐冷熔啟動(dòng)新工藝技術(shù)方案。
據(jù)悉,該技術(shù)獲公司合理化建議“二等獎(jiǎng)”,投入生產(chǎn)10個(gè)月來(lái),在爐壽命未受到影響的情況下,節(jié)能降耗效果顯著,單塊陽(yáng)極電耗下降3.52KW/h,累計(jì)節(jié)約電能42萬(wàn)KW/h,對(duì)應(yīng)崗位人員減少2人,降本增效效果顯著,同時(shí),消除了中頻爐保溫期間存在的漏爐安全風(fēng)險(xiǎn)。